怎么改進喂料機提高工作效率?
(1)增大定量喂料機的驅動功率。原有的 1.5kW驅動電機基本上處于滿負荷狀態,稍有過載即會停車,且采用滑差調速技術效率低、響應慢、故障率高,不能滿足定量喂料機提升帶的速度變化要求。將馭動電機由原來的1.5kW滑差調速控制改換為2.2kW變頻調速控制,并安裝相應的變頻器和改進控制線路。改進后提高了控制的可靠性和響應速度,且驅動功率留有充足的余量,消除了原來稍有過載即停車引起斷流的現象。
(2)改進提升帶的耙齒技術。將耙齒由直柱形改為彎頭形,上彎角度300,將耙齒的頭部由球面打磨為平面,焊接一塊不銹鋼條將耙齒串在一起。改進后的耙齒能均勻有效地將煙1草鋪攤在提升帶上,保證物料進給均勻,消除了物料在提升帶上打滾或鋪攤不均勻的現象。
(3)平帶增加一個手動的物料進給控制開關。在定量喂料機的平帶控制電路中串人一個手動控制開關,如果儲料倉的物料進給異常,不能及時將物料鋪攤到提升帶上,提升帶存在跑空或流量不足現象,用手動開關啟動平帶電機,雙螺桿喂料稱生產廠家,將儲料倉內的物料進給到提升帶上,消除可能產生的斷流現象。
(4)提高物料狀態檢測的可靠性。對射光電管2控制平帶電機的運轉。由于光電管2處的物料不停地翻滾,狀態不停變化,雙螺桿喂料稱,很難捕1捉,另外揚起的灰塵可能遮住光電管,導致光電管2檢測到有料信號,平帶停止運轉,實際上該處基本沒有物料,造成定量喂料機跑空斷流。
此現象的頻繁出現說明僅靠光電管2的線檢測已不能有效控制平帶上物料的進給。因此,增加了對射光電管7和漫反射光電管8,分別用于檢測喂料機提升帶的側向和正向物料的狀況,兩處信號與光電管2的信號并聯。這樣,由原來單一的線檢測變為立體檢測,3個光電管中任何一只檢測不到提升帶上的煙1草,都能控制平帶啟動物料進給,提高了檢測的可靠性。
喂料機改進前,半年時間內平均每月斷流12次;改進后5個月平均每月斷流1.6 次。通過技術改進,增強了煙1草定量喂料機的可靠性,應用效果良好。
振動給料機維護
1、給料機在運行過程中應經常檢查振幅,振動電機的電流和電機表面溫度,雙螺桿喂料稱供應,要求前后振幅均勻,不左右擺搖,振動電機電流穩定,如發現異常情況,應立即停機處理。
2、振動電機軸承的潤滑是整臺給料機正常工作的關鍵,在使用過程中應定期對軸承加注二流化鉬2#潤滑脂,每兩個月加注一次,高溫季節每月加注一次,每半年拆修一次電機,更換內部軸承。
喂料機現有問題原因分析及改進措施
(1)鋼管頭部不易對正主機1號輥輥腰的解決措施。
精密矯直機其矯直輥的表面光滑度不低于0.8 um, 一般由紗布磨床拋光而成,使用中嚴禁劃傷,又因冷軋或冷拔管的頭部質偏差,如若在喂料過程中不能實現較好的對準喂人,則會造成劃傷輥面的危險,因此,必須保證整個喂料過程平穩、準確。
仔細觀察來料鋼管頭部質量情況以及研究喂料過程中發現:對于規格直徑在80-200 mm之間的鋼管,頭部彎曲中心距離近端管體端面在1 m以外。假設取掉矯直機主機,鋼管進人一個單純的斜輥喂料機,鋼管頭部的劇烈甩動應該發生在彎曲中心正好進人喂料機的位置,而且越靠近彎曲中心,頭部的甩動會越加明顯,不易于準確地將鋼管頭部送人矯直機主機,因此,推斷斜輥喂料機應該盡可能地靠近主機,避免正好落在管材頭部彎曲大的彎曲中心的位置。但不是所有規格的機組都能靠地很近,這一距離同時受到喂料機的傳動系統影響。因此,雙螺桿喂料稱供應商, 0250機組在工藝布置上盡可能的靠近主機之外,還特別設計了一個可開合導衛。此導衛位于斜輥喂料機和主機之間,生根于主機之上,即可解決實際距離不能靠地很近的普遍性間題。
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